【寶鋼】股份熱軋區域熱送熱裝工作成效顯著
今年以來,寶鋼股份在1580產線熱送熱裝成功試點的基礎上,結合各條產線實際,全面深入推進熱軋區域的熱送熱裝工作,取得顯著成效。截至目前,熱軋區域由此同比節約標煤約4000噸。其中,1580產線月均標煤節約量同比增加逾300噸,1880產線400攝氏度以上板坯裝爐比例同比提升10%。
按鋼鐵生產工藝流程,煉鋼連鑄坯出來后,到熱軋工序軋制成一定規格前,需經過加熱爐加熱至一定溫度。長期以來,熱軋加熱爐一直是鋼鐵生產過程中的耗能大戶,占熱軋工序綜合能耗的一半左右。
熱送熱裝即連鑄坯切割后不落地,趁熱送到熱軋加熱爐進行生產,從而充分利用板坯余溫,減少熱量損失,達到熱軋加熱爐節能降耗的效果。在現實生產中,由于受產能匹配、品種結構、生產組織、物流等因素的制約,“趁熱打鐵”困難重重,對現場基礎管理、廠部間協調能力等均提出了較高要求。
寶鋼股份很早就開始了熱送熱裝工作相關的跟蹤推進。2009年,寶鋼股份制造管理部牽頭,聯合熱軋廠、煉鋼廠、設備部、運輸部、寶信軟件等單位,成立了跨部門的熱送熱裝團隊,并以1580產線為試點,通過提高熱送熱裝水平,達到加熱爐降耗的效果,實現熱軋區域的清潔生產過程控制。去年5月,1580產線成為國內首條達到國家一級清潔生產標準的產線,其熱送熱裝水平已達到國際先進水平。同年9月,寶鋼在國內鋼鐵行業率先發布《熱態加工節能工作指引》,為熱送熱裝工作的標準化控制和可持續發展提供了有力支撐。
在1580產線熱送熱裝成功經驗的基礎上,今年以來,寶鋼股份根據各產線的不同特點,全面推進熱軋區域的熱送熱裝工作。其中,在1580產線,為進一步實現熱送熱裝節能降耗的效果,熱送熱裝團隊轉變觀念,制訂并逐步實現了以加熱爐降耗為核心的生產組織方案,取得良好效果。今年,月均標煤節約量同比增加了310噸。1880產線受品種結構復雜多樣、產能匹配局限等不利因素的影響,熱送熱裝工作難度極大。為此,熱送熱裝團隊創新技術,開發了冷熱交叉軋制等系統功能,并優化裝鋼節點,完善生產管理制度,1880產線400攝氏度以上板坯裝爐比例同比提升10%。
寶鋼股份在深入推進熱送熱裝工作的同時,積極總結并固化經驗。截至目前,自主開發生產管理系統6項,申請專利8項、技術秘密3項。(中國聯合鋼鐵網)
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